martes, 18 de noviembre de 2014

1ª prueba del picgoto azimutal en mi dobson de 12"

Hoy he terminado de recoger y limpiar todo lo que había usado para construir mi picgoto azimutal y después he realizado una prueba de goto desde la estrella polaris a la estrella Vega y luego desde Vega a  pherkad.
he subido un vídeo del goto y también he realizado alguna fotos de como a quedado el telescopio asentado ya en el centro de la cúpula.
Ya en este momento no hay ningún cable que vaya desde el pc al telescopio por el piso de la cúpula y eso es algo que ya tenia pensado desde hace tiempo pues molestaban mucho a oscuras.
A falta de mas pruebas para afinar mas la puntería en los gotos este proyecto a llegado a su fin satisfactoriamente y por lo que aconsejo a quien quiera realizar un proyecto de gotorizar su dobson que sepan que ya es posible y sin gastar mucho en ello con el sistema picgoto ecuatorial/azimutal de nuestro amigo Ángel Caparros.
También quiero que sepáis que me tenéis a vuestra disposición si necesitáis ayuda para realizar vuestro picgoto azimutal.

Telescopio en posición de descanso


Vista detallada de motores con sus tensores y correas dentadas.



Vista del otro eje de altura.



Vídeo de goto desde Polaris a Vega y luego a Pherkad.

                                                                               


Estreno del picgoto azimutal en mi dobson de 12"

Después de varios meses hoy he podido utilizar  y probar el picgoto y seguimiento azimutal en mi dobson de 12" gracias a la ayuda de algunas personas en el los grupos de yahoo de constructores de telescopios y de picgoto.
Tengo que destacar la ayuda prestado por Ángel Caparros  pues sin el esto no hubiera llegado a buen puerto, Gracias Ángel.
También tengo que destacar la ayuda de Leopoldo Vicedo y Aldo Moraga.
Por otra parte también el padre del telescopio Joan Lopez Vila me ayudo fabricandome las poleas en tablero fenolico de azimut y altura.
Bueno hoy a sido un día intenso en trabajo para poner todo en orden en la cúpula.
Habia que pasar todo el cableado desde el pc al centro de la cúpula por debajo del forjado y no fue tarea fácil ya que el hormigón esta durisimo y después había que meter unos 6 cables  entre ellos el cable que comunica el picgoto con el pc, asín como el de alimentación del picgoto.
También he pasado dos cables usb para la wecam SPC900 y el del mando para el picgoto azimutal.
También he pasado dos cables para alimentar a los ventiladores  del telescopio.
Luego estuve tapando con yeso parte de los agujeros por donde pasan los cables y acto seguido estuve nivelando la montura lo mejor que pude con un medidor de angulo digital.
Ya era tiempo de poder probar el funcionamiento del pizgoto azimutal  en gotos  y seguimiento que es esto ultimo lo que mas me interesaba tanto para observación visual como para astrofotografia planetaria con webcam.
Los gotos  habrá que afinarlos aun un poco ya que los queda a 0,25º  del punto deseado, solo he alineado el picgoto con lo mas básico dando en guide 9.0 alinear estrella con el picgoto funcionando.
Tendré que probar la alineación con mas de una estrella que creo que el picgoto azimutal puede hacerlo.
Lo que mas me ha sorprendido es la calidad del seguimiento a grandes aumentos 315X  y vídeos con la webcam  con la barlon X2.
Otro día con mas tiempo y calma grabare vídeos para enseñaros como realiza el seguimiento.
de momento hoy saque un vídeo  a Urano de unos 30 segundos y con algo de zoom en la cámara  a través de firecapture.
El resultado ha sido bastante decente tratándose de Urano ya que apenas se ven detalles en el..
Ya tengo ganas de poder pillar a Jupiter ahora con seguimiento.
Ya pondré imágenes de como ha quedado el telescopio después de tanto trabajo y también grabare varios vídeos  de como se mueve en gotos y como realiza el seguimiento.
De momento vos dejo esta primer imagen de Urano con el 12" con seguimiento.



miércoles, 5 de noviembre de 2014

Preparando la polea azimutal.

Bueno pues vamos avanzando y hoy le ha tocado a la polea azimutal en la cual le he tenido que poner unos sobresalientes de plástico para guiar a la correa para que no se salga de la polea.
Mañana ya atornillare la polea azimutal  al cajón de la montura y terminare con el soporte del motor azimutal y pondré el tensor solidario a ese soporte.




martes, 4 de noviembre de 2014

Preparando la polea de altitud en mi dobson.

Hoy he estado preparando la polea de altitud poniéndole dos laminas de plástico duro por ambas caras para evitar que se salga la correa.
Ese plástico lo he pegado con el mismo pegamento que van pegadas las correas.
Como veréis en la imagen en una de las caras lleva un circulo de unos 140 mm de diámetro y de 1cm de grueso y eso servirá para que la polea no roce con el resto de la montura.
La polea mas ese circulo irán amarrados al eje de altitud de la montura con 5 tirafondos fuertes.
Luego he estado poniendo en la base de la montura unas patas mas altas para que el motor quede después bien colocado a la altura adecuada.
También he puesto la base para el motor de azimut que va sujeto a la base de la montura.
Luego he puesto el nuevo eje de azimut pues el que tenia se queda corto al añadir la polea de 15 mm de ancha.
De todo esto no he sacado fotos pues aun no esta terminado pero como veis ya va cogiendo forma el proyecto y mientras tanto tengo el telescopio desarmado quitado de su montura y si tiene que llover que llueva que hay luna llena y ademas el observatorio esta en mantenimiento jjejeeej.




lunes, 3 de noviembre de 2014

Por fin ya tengo las correas HTD3M para mi proyecto.


Hoy llegaron desde China las correas necesarias para gotorizar mi dobson.
Se trata de 3 metros de correa HTD3M de 15 mm de ancha para pegarla en el canto de las 2 poleas de tablero fenolico que me construyo Joan Lopez.
Mas dos correas cerradas HTD3M de 1569 y 1062 mm de largas respectivamente y de 9 mm de anchas que serán las encargadas de transmitir el movimiento de los motores con reducción de 27:1.
Esta mañana después de que llegaron me puse luego a pegar las correas de 15 mm de anchas sobre el canto de ambas poleas con pegamento montakit profesional de la marca imedio.
Vos adjunto unas imágenes del material y de como han quedado.
También estuve contando los dientes que al final tiene cada una de las poleas y vos lo pongo a continuación con todos los cálculos que han salido de todo esto.





Poleas dentadas final
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Polea azimut :434 Dientes : 414,43mm diametro
Polea altura :263 Dientes : 251,14mm diametro
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Azimut:
Polea azimut 414,43mm=434dien HTD3M Polea motor 14.32mm = 15 dien HTD3 = 28.94
28.94 x 4000 micropasos x 27:1 reduccion motor = 3125520
1296000 / 3125520 = 0.414 " de precision
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Altitud
Polea Altura 251,14mm=263 die HTD3M polea motor 14.32 = 15 dientes HTD3 = 17.53
17.53 x 4000 micropasos x 27:1 =1893240
1296000/ 1893240= 0.684"
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En pocos días todo este proyecto empezara a funcionar y a la espera de que Ángel Caparros termine el nuevo programa mejorado para el picgoto azimutal.